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西貝拉壓縮機廠“機器換人”效率提高20%

http://casecurityhq.com 2015-06-01 17:03 來源:人民日報

  穿過一片綠地,加西貝拉壓縮機有限公司的白色大樓矗立在眼前。在浙江嘉興,這家號稱“世界冰箱的心臟”的企業(yè)頗有些名氣。這幾年,公司“機器換人”做得很成功,在加西貝拉公司工會主席徐耀法看來,這是一步“不得不下好的棋”。

  招工難、用工貴,機器換人勢在必行

  “大規(guī)模‘機器換人’從2011年開始,原因是企業(yè)陸續(xù)開設(shè)了新的分廠和生產(chǎn)線。”公司技術(shù)中心副主任鄒文忠介紹。

  2011年春節(jié)剛過,四期擴產(chǎn)的一條生產(chǎn)線就要投產(chǎn),需要招工280多人,不料招聘現(xiàn)場冷冷清清,公司當場將工資從3000元加到3500元,也只招到140多人。結(jié)果,這條生產(chǎn)線一直拖到6月才投產(chǎn)。

  徐耀法說,在諸多促使企業(yè)“機器換人”的因素中,招工難是頭一個。加之從2011年開始,公司人工成本每年約20%的增速,對企業(yè)來說負擔不小。

  另外,為了爭創(chuàng)最大產(chǎn)品出口對象——西門子公司的A級供應(yīng)商,每年為其供應(yīng)400萬臺壓縮機,公司需要實現(xiàn)生產(chǎn)過程的監(jiān)控,提高裝備的可控程度。要達到這一要求,必須推進自動化生產(chǎn)。正是這些綜合因素,讓“機器換人”勢在必行。

  產(chǎn)能增、質(zhì)量升,生產(chǎn)效率大幅提高

  “機器換人后,整體生產(chǎn)效率提高20%,某些環(huán)節(jié)可以達到50%。”鄒文忠說。

  不僅如此,2011年至2014年“機器換人”后,在產(chǎn)能增加35%的前提下,用工數(shù)量不增反降,累計實現(xiàn)減少操作人員近700人,每年為公司節(jié)約人工成本4200萬元。由于機器生產(chǎn)更加穩(wěn)定,與2012年相比,2014年產(chǎn)品不合格率下降了50%。

  “機器換人”必將是未來趨勢。目前,加西貝拉公司自動化生產(chǎn)水平為:一廠40%,二廠40%,三廠50%。未來這些廠自動化水平全部要達到80%以上,目標是無人工廠、數(shù)字化車間。“頻率多高不敢說,關(guān)鍵看裝備制造商什么時候能生產(chǎn)出相適應(yīng)的機器。”

  人才缺、維修慢,后續(xù)服務(wù)亟待加強

  當然,“機器換人”也帶來了發(fā)展中的新問題。企業(yè)原來招簡單操作工,現(xiàn)在要招技能型人才,比如學自動化專業(yè)的本科學歷人才。目前來看,維修機器人的專業(yè)人才缺口大,公司至今未從市場上招到可專業(yè)維修這些機器人的人才,只能靠公司慢慢培養(yǎng)。

  鄒文忠預測,現(xiàn)在公司共有機器人200多個,故障率在1%左右。未來公司繼續(xù)深化“機器換人”后,工藝更復雜,故障率可能還會提高。一般情況下,機器壞了公司自己修,但特別重大的問題,需要廠商派人檢修。“由于廠商人員不夠,這塊業(yè)務(wù)通常跟不上,維修‘慢’問題突出。”鄒文忠說,“希望設(shè)備制造商能加強后續(xù)服務(wù),并降低自動化機器人的故障率。”

  另一方面,雖然“初換”順利,但短時間內(nèi),高精尖的、技術(shù)更復雜的“機器換人”難以實現(xiàn)。加西貝拉公司有一個變頻壓縮機轉(zhuǎn)子裝配線,3年前就打算換成機器人,迄今未實現(xiàn),原因就是國內(nèi)設(shè)備制造商生產(chǎn)不出自動化裝備。

  國內(nèi)裝備制造水平不高,國外廠家雖能生產(chǎn),但價格昂貴。一般來說,國產(chǎn)自動化設(shè)備的成本只占國際比較成熟設(shè)備的1/3。“對于企業(yè)來說,用3年時間能把省下的人工成本收回來,才會機器換人。但是購買國外自動化設(shè)備,成本收回一般要9年。”鄒文忠說。

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