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B&R PCC 及ACOPOS 伺服在刻蝕線上的應(yīng)用
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  關(guān)鍵詞:曲線運(yùn)動(dòng) 刻蝕線 B&R PCC 伺服控制器

  1 簡介

  1 . 1 系統(tǒng)簡介

  系統(tǒng)為普通糟孔蔭罩刻蝕線,主要包括開卷部分、刻蝕腔體部分、第一水洗部分、電解剝離部分、最終水洗部分和最后的烘干及撕邊部分。

  表面有光致抗刻蝕劑的成卷鋼帶,在開卷部分被拉開,并送人刻蝕腔體。腔體刻蝕液為FeC13 , 與鋼帶的無光抗部分反應(yīng),形成槽孔。第一水洗的作用為?涛g,將蔭罩表面的FeC13 均勻地完全去除。剝離部分用于剝離鋼帶表面的光抗,剝離液為NaOH 。最終水洗除去鋼帶表面的NaOH 和雜質(zhì)。烘干部分烘干鋼帶表面的水分,防止生銹。之后鋼帶進(jìn)人撕邊機(jī),撕去蔭罩四周的廢邊?涛g生成的工藝過程如圖1 所示。

  圖1 刻蝕生產(chǎn)線工藝過程

  刻蝕腔體部分為整個(gè)系統(tǒng)的關(guān)鍵,其刻蝕的效果直接影響到產(chǎn)品的合格率。整個(gè)刻蝕過程有6 個(gè)腔體,每個(gè)腔體中有上下兩對噴嘴,分別由兩臺電機(jī)控制,電機(jī)控制噴嘴來回?cái)[動(dòng)。因此整個(gè)刻蝕部分由12 臺電機(jī)組成。由于電機(jī)不斷來回?cái)[動(dòng),這里稱之為搖擺電機(jī)。

  1 . 2 搖擺電機(jī)運(yùn)動(dòng)簡介

  根據(jù)工藝要求電機(jī)必須按照一定軌跡運(yùn)行,而且不同的電機(jī)運(yùn)行軌跡有所區(qū)分。由于對運(yùn)行曲線的高要求,搖擺電機(jī)的控制選用了B&R 的PCC 及ACOPOS 伺服控制器。

  在上位機(jī),工作人員給定一條軌跡上的16 個(gè)點(diǎn),如圖2 所示,其中橫軸為位置,縱軸為速度。12 臺電機(jī)每臺都有一條設(shè)定的曲線。PCC 除了完成對電機(jī)的起動(dòng)、停止、運(yùn)行等邏輯控制外,主要的功能就是控制電機(jī)按一定的軌跡運(yùn)動(dòng),使得這個(gè)軌跡同時(shí)經(jīng)過所設(shè)定的16 個(gè)點(diǎn),并且保證電機(jī)運(yùn)行的平穩(wěn)。由于要求快速響應(yīng)和高控制精度,搖擺部分使用同步伺服電機(jī)進(jìn)行運(yùn)動(dòng)控制。之前使用東芝公司的PLC ,有擺動(dòng)不平滑的問題,因此改用B&R 開發(fā)的高性能控制器PCC 。PCC 在控制器中使用嵌人式操作系統(tǒng),且設(shè)備層網(wǎng)絡(luò)采用實(shí)時(shí)以太網(wǎng),可以實(shí)現(xiàn)非常高的實(shí)時(shí)控制要求。

  圖2 搖擺電機(jī)軌跡點(diǎn)設(shè)置

  2  B&R PCC 及ACOPOS 伺服

  2 . 1 B&R PCC 硬件配置

  搖擺部分采用了B&R 2005 , 2005 系列CPU 是B&R 第四代控制系統(tǒng)SG4 ,采用的是Intel 處理 器,包括了電源模塊、CPU 模塊、數(shù)字輸入輸出模塊。其中CPU 的PCI 總線插槽中插人了Power Link 網(wǎng)絡(luò)適配器。若采用PowerLink 串聯(lián),最多只能串聯(lián)10 臺伺服控制器,本系統(tǒng)采用Power  Link IF786 及一個(gè)HUB 將12 臺電機(jī)分成兩條串聯(lián)支路進(jìn)行實(shí)時(shí)控制。數(shù)字輸人模塊用于起動(dòng)、停止、緊急停止、12 臺電機(jī)的Readay 、找原點(diǎn)信號輸人。數(shù)字輸出用于電機(jī)運(yùn)行、電機(jī)故障、12 臺電機(jī)尋找原點(diǎn)的狀態(tài)指示。

  上位機(jī)與PCC 可以通過RS232 與以太網(wǎng)進(jìn)行通信。RS232 作為編程口。以太網(wǎng)作為實(shí)時(shí)通信口,用于數(shù)據(jù)的上傳與下載。將上位機(jī)設(shè)定的運(yùn)動(dòng)曲線實(shí)時(shí)傳給PCC ,同時(shí)將實(shí)際運(yùn)動(dòng)位置、速度、電流及故障信息傳給上位機(jī)。

  圖3 給出了一臺電機(jī)的伺服控制器與共他硬件設(shè)備的連接圖。電機(jī)控制器采用了B&R ACOPOS 伺服控制器。伺服控制器插人了Power Link 模塊AC112 ,用于和前后兩臺伺服控制器相連;AC122 為旋轉(zhuǎn)編碼器模塊,用于電機(jī)的速度與位置檢測。ACOPOS 1090 本身提供了溫度信號檢

  測(T +、T 一),抱閘信號輸出(B 一、B + ) 和其他控制信號。在現(xiàn)場,同時(shí)安裝了三個(gè)光耦給定電機(jī)運(yùn)行的正向極限位置、反向極限位置和原點(diǎn)位置。在運(yùn)行前電機(jī)首先找到原點(diǎn)光耦所在位置定為O 位,然后根據(jù)設(shè)定曲線運(yùn)行。而正、反向極限光耦信號起到了保護(hù)作用,當(dāng)光耦給出信號時(shí),伺服將給出極限故障信息并且停止運(yùn)行。

  圖3 伺服控制器與外圍連線

  2 . 2 ACOPOS 伺服控制方式

  ACOPOS 的伺服控制如圖4 所示,大致可以分為四個(gè)部分:初始值處理、位置控制、速度控制、實(shí)際值檢測。在初始處理時(shí),根據(jù)給定的位置及最大允許速度和最大允許加速度,給出一個(gè)理想的定位過程,即得出加速、恒速、減速段,不同位置時(shí)的速度也相應(yīng)得到。位置控制主要有比例調(diào)節(jié)、比例調(diào)節(jié)限制p _ max 、積分限制i _ max 和積分調(diào)節(jié)。比例調(diào)節(jié)后的值為k* △s ,若k* △s > p _ max ,則v_ p ﹦P _ max ;若k* △s ﹤﹣p _ max ,則v _ P = ﹣p _max 。同理i _max 用干限制積分調(diào)節(jié)值,v _i 。速度調(diào)節(jié)為一般的PI調(diào)節(jié)得到控制電流值送入矢量控制器,對電機(jī)進(jìn)行控制。而電機(jī)的實(shí)際位置通過編碼器得到。

  圖4 伺服控制框圖

  3  B&R PCC 軟件系統(tǒng)

  整個(gè)軟件系統(tǒng)可分為過程可視化接口(PVI ) 和Automation Studio。PVI 用于與上位機(jī)的通信,Automation Studio 則用于PCC 的邏輯控制與運(yùn)動(dòng)控制等的編程。

  3 . 1 PVI 通信

   PVI 是所有Windows 應(yīng)用程序訪問貝加萊工業(yè)控制器的統(tǒng)一接口。使用PVI ,用戶在開發(fā)通信程序時(shí)不需要花大量時(shí)間考慮底層的通信過程,也不需要調(diào)用復(fù)雜而繁瑣的Winsock API 函數(shù),只需 在邏輯結(jié)構(gòu)上進(jìn)行簡單的配置即可訪問PCC上的變量。PVI 的最大特點(diǎn)就是能夠使用程序直接操作PCC任務(wù)中的變量,因此必須給每一個(gè)過程變量在PVI Manager 中的映射指定唯一的路徑。

  PVI 通信的核心任務(wù)是建立過程變量的映像,建立的結(jié)果是每個(gè)映像都和網(wǎng)絡(luò)中唯一的一個(gè)變量一一對應(yīng)。這個(gè)變量可以是一個(gè)基本類型的數(shù)據(jù),如整型變量,也可以是一個(gè)自定義類型的數(shù)據(jù),如結(jié)構(gòu)體變量。這個(gè)映像包含了從應(yīng)用程序所在工作站到變量所在任務(wù)的路徑信息。如果把控制器和模塊也當(dāng)作通信中對象的話,每個(gè)映像路徑包括的對象有:基本對象(Pvi ) ;線對象(Line ) ;站對象( Station ) ; CPU 對象(CPU ) ;模塊對象(Module ) ;任務(wù)對象(Task )和變量對象(Variable)。這個(gè)映射路徑由PVI Manager 統(tǒng)一管理,每個(gè)對象包含對象名,對象描述和存取參教。勸象名(包括路徑)是PVI 中的名字。對象名由用戶任意確定,對象描述必須與PCC 中待映射的變量名字一樣,PVI Manager 依靠對象描述找到具體的過程變量,實(shí)現(xiàn)映象關(guān)系。存取參數(shù)包括數(shù)據(jù)類型說明、刷新時(shí)間、事件類型等。

  在本系統(tǒng)中,伺服電機(jī)運(yùn)行在16 個(gè)位置的速度是確定的,位置和速度均可以在上位機(jī)上設(shè)置,然后發(fā)送至PCC 。將這些數(shù)據(jù)封裝為一個(gè)結(jié)構(gòu)體:

  struct MotorCommset { float Position [16];//16 個(gè)點(diǎn)的位置  float Speed [16] ;//16 個(gè)點(diǎn)的速度  int MotorNumber ;//標(biāo)示當(dāng)前設(shè)置的是第幾臺電機(jī)};

  3 . 2 Automation Stndio 編程

  Automation Studio 為每個(gè)應(yīng)用與程序提供了多種編程方法。包括:梯形圖LAD ,指令表IL ,結(jié)構(gòu)文本ST ,順序功能圖SFC , AB , ANSIC 。其中ANSIC 是使用于新一代Automation Studio的功能強(qiáng)大的高級編程語言。利用ANSIC 編寫的語言可以實(shí)現(xiàn)更高級的功能。在搖擺部分的電機(jī)控制中,利用了ANSIC 來實(shí)現(xiàn)曲線生成的功能。

  3.2.1 對象建立

  B&R 的伺服運(yùn)動(dòng)控制采用了面向?qū)ο蟮目刂品绞,使用高級語言C 針對一個(gè)伺服控制器創(chuàng)建一個(gè)運(yùn)用對象ax _ obj 后,可以利用針對此運(yùn)動(dòng)對象創(chuàng)建的指針* p _ ax _ dat _ ,對電機(jī)完成不同的運(yùn)動(dòng)控制。

  ncalloc ( ncACP10MAN + ncPOWERLINK 一IF , ACP10 NONE , ncAXIS , l , ( UDINT ) &
  ax _ obj ) ;

  每臺伺服控制器在硬件上都有一個(gè)節(jié)點(diǎn)設(shè)置部分,可以設(shè)置各自的節(jié)點(diǎn)號。在命令ncalloc 中通過不同的ACP10_ NODE 可以為不同的伺服創(chuàng)建各自的運(yùn)動(dòng)對象。

  3.2.2 虛軸

  在ACOPOS 的伺服中,針對每一臺伺服而創(chuàng)建的運(yùn)動(dòng)對象,都有一個(gè)假想的軸,稱之為虛軸。這個(gè)虛軸跟實(shí)軸一樣一方面能夠作為從軸,跟著主軸完成同步軌跡。另一方面也能作為主軸,讓其他軸參與同步。由于虛軸的引人,使得一個(gè)伺服也能夠和自己的虛軸發(fā)生同步關(guān)系,即電機(jī)運(yùn)行時(shí)以自己的虛軸作為主軸,實(shí)軸跟隨虛軸同步。

  這里伺服要完成曲線運(yùn)動(dòng),在設(shè)定的點(diǎn)之間有一個(gè)加速度突變的過程,因此為了保持電機(jī)的平穩(wěn)運(yùn)行,采用了虛軸運(yùn)動(dòng)控制。虛軸是一個(gè)理論上的軸,因此可以應(yīng)用數(shù)學(xué)模型,設(shè)定虛軸的運(yùn)行軌跡。在相鄰兩個(gè)點(diǎn)之間,虛軸為勻加速,運(yùn)動(dòng)到下一個(gè)點(diǎn)時(shí)以另外一個(gè)加速度進(jìn)行勻加速運(yùn)動(dòng)。由于虛軸是假想的理論軸,加速的突變不會(huì)引起電機(jī)運(yùn)行的不穩(wěn)定。因此這里將虛軸設(shè)為主軸。由于虛軸和實(shí)軸的同步關(guān)系為位置同步,而非速度同步,當(dāng)設(shè)定虛軸與實(shí)軸為l : 1 同步時(shí),虛軸為主軸按既定曲線運(yùn)動(dòng),而實(shí)軸則不斷地跟隨虛軸的位置進(jìn)行運(yùn)動(dòng),因此對于實(shí)軸來說虛軸的速度或加速度的突變并不會(huì)對電機(jī)產(chǎn)生影響,保證了電機(jī)運(yùn)行的穩(wěn)定性。

  Automation studio 提供了專門的實(shí)軸與虛軸的關(guān)系設(shè)定文件,在虛軸進(jìn)行運(yùn)動(dòng)之前,必須把這個(gè)文件下載到伺服,建立伺服的虛軸與實(shí)軸的關(guān)系之后,實(shí)軸才能跟隨虛軸運(yùn)動(dòng)。

  實(shí)軸與虛軸的關(guān)系設(shè)定文件名為“autogear ”。
  < Parameter ID = “503” Name = “ Cam automat ; Master axis ” Value = “412”Unit =““Remark =””[412ACP10PAR _ S _SET _VAX1S]
  在autogear中,將412號參數(shù)(虛軸的位置)賦給503號參數(shù)(主軸設(shè)定)表明了將虛軸的位置作為主軸。
  < Parameter ID = “519” Name = “ Cam automat ; Multiplication factor of master axis ” Value = “1000”Unit =““Remark =””/>
  < Parameter ID = “520” Name = “ Cam automat ; Multiplication factor of slave axis ” Value = “1000”Unit =““Remark =””/>

  將519 號參數(shù)(主軸系數(shù))和520 號參數(shù)(從軸系數(shù))值設(shè)為相同的大小,這里都設(shè)為1000 , 表明了從軸與主軸以1000 : 1000 進(jìn)行位置同步。

  B&R 為伺服參數(shù)的上傳與下載提供了專門的通道,稱之為SERVICE 通道。通過SERVICE 通道,既可以進(jìn)行單個(gè)參數(shù)的傳輸,也可以進(jìn)行參數(shù)塊的傳輸。將“autogear ”作為一個(gè)參數(shù)塊,通過SERVICE 通道下載到伺服后,虛軸與實(shí)軸的關(guān)系便建立了起來。

  strcpy (& DataDownload .parameter.data _ modul [0],“autogear”)//所要下載的文件名p _ ax _ dat _ >network.service.data _adr ﹦(UDINT) & DataDownload // service通道ncaction ( ax _ obj , ncACP _ PAR + ncSERVICE , nc - DOWNLOAD )//虛軸、實(shí)軸設(shè)定下載, 一旦主軸與從軸的關(guān)系建立起來之后,只要對虛軸參數(shù)進(jìn)行操作,實(shí)軸就會(huì)跟隨虛軸位置進(jìn)行1:1 同步。而對于虛軸參數(shù)的操作同樣也可以通過SERVICE 通道進(jìn)行。

  p _ ax _ dat _ > network.service.request.par _ id ﹦ACP10PAR _ CMD _ POS _ MOVE _ VAX1 //所要賦值的參數(shù), p _ ax _ dat _ > network . service . data _ adr ﹦(UDINT ) & par _ dat //參數(shù)值,ncaction (ax _ obj , ncSERVICE , ncSET)//參數(shù)設(shè)置

  3.2.3 程序設(shè)計(jì)

  程序如圖5 所示,主要分為兩塊:一塊為總的邏輯控制部分,由梯形圖完成;另一塊為運(yùn)動(dòng)控制部分,通過C 語言完成。

  找原點(diǎn)時(shí),電機(jī)統(tǒng)一向正向運(yùn)行,若收到原點(diǎn)信號就停下,定為O 位;若收到正向極限信號就停下然后反方向運(yùn)行,找到原點(diǎn)信號,定為0位。曲線運(yùn)動(dòng)為一個(gè)子程序,點(diǎn)與點(diǎn)之間做勻加速運(yùn)動(dòng),通過位置的判斷,對虛軸進(jìn)行加速度的切換。

  4 設(shè)計(jì)結(jié)果

  利用B&R 的PCC 的PVI 完成了與上位機(jī)的通信。利用梯形圖進(jìn)行邏輯控制啟動(dòng)、停止、故障等。而高級語言C ,則實(shí)現(xiàn)了曲線的運(yùn)用。并且在曲線運(yùn)動(dòng)過程中,實(shí)時(shí)地將速度與位置信號傳給上位機(jī),方便實(shí)時(shí)地觀測和調(diào)整曲線。

  圖5 程序流程圖

  目前,整條生產(chǎn)線已投入試生產(chǎn),刻蝕效果良好。圖6 為伺服電機(jī)實(shí)時(shí)運(yùn)動(dòng)曲線,伺服按正向運(yùn)動(dòng)找到原點(diǎn)后開始按到給定的點(diǎn)運(yùn)動(dòng)。在相鄰的兩個(gè)點(diǎn)之間采用了勻加速運(yùn)動(dòng),按照位置進(jìn)行點(diǎn)與點(diǎn)的切換,改變各個(gè)曲線段的加速度。在運(yùn)行過程中上位機(jī)對電機(jī)運(yùn)行的實(shí)際位置與速度進(jìn)行隨機(jī)采樣,將采樣得到的點(diǎn)顯示在上位機(jī)界面上,經(jīng)過一段時(shí)間后可以看到電機(jī)實(shí)際運(yùn)行的軌跡。由圖可知,實(shí)際運(yùn)行中,都經(jīng)過設(shè)定的點(diǎn)。工藝要求的誤差為2mm ,而實(shí)際設(shè)計(jì)得到的結(jié)果誤差只有0.5mm ,性能大大提高。在高速運(yùn)行時(shí),如1min 運(yùn)行40 個(gè)周期,電機(jī)仍然運(yùn)行平穩(wěn),而工藝上只要求15 至30 個(gè)周期。

  圖6 伺服電機(jī)實(shí)際運(yùn)用曲線

  采用了B&R 的PCC 使通信、控制、運(yùn)動(dòng)變得更加方便、靈活、可靠。由于B&R 的PVI 功能,使通信方便,成為一個(gè)單獨(dú)的任務(wù)。利用Power - Link 實(shí)現(xiàn)了PCC 與12 臺伺服之間實(shí)時(shí)與快速的控制與傳輸。利用PCC 的高級語言C,方便地實(shí)現(xiàn)了曲線的生成。而利用B&R 特有的虛軸的概念,更使電機(jī)的運(yùn)行平穩(wěn)可靠。


 

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