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開煉機導膠裝置用LOGO!進行自動化改造

 

1#煉膠中心的2#XHM140開煉機是風神輪胎股份有限公司建廠時的第一批煉膠設備,雖然經(jīng)歷了四十多年的風風雨雨,但仍發(fā)揮著余熱。由于受當時的條件所限,2#XHM140開煉機在安全防護方面做得不太理想,主要表現(xiàn)在絲杠、導膠輥、壓膠輥均不受安全繩開關(guān)的控制,導膠輥雖然有單獨的急停按鈕,然而實際效果并不好,如果發(fā)生操作人員不慎將手臂壓在導膠輥和壓膠輥之間的安全事故,操作人員是無法拍到放置在設備兩側(cè)的急停按鈕,唯一能夠拉到的安全繩開關(guān)卻又不控制導膠輥。同時2#XHM140開煉機還存在控制線路老化的問題,設備狀態(tài)極不穩(wěn)定,許多問題迫在眉睫。

本技術(shù)利用兩個可編程控制器和3個傳感器在設備控制線路上實現(xiàn)開煉機導膠輥的安全操作和標準化作業(yè)過程,當操作人不按標準化作業(yè),程序不會執(zhí)行壓膠輥下壓的動作,只有操作人按規(guī)定要求先啟動導膠輥,將膠料放在導膠輥上,壓膠輥才能下壓。同時解決部分職工圖省事、趕任務,不按工藝要求打扭,減少煉膠時間,影響膠料質(zhì)量等問題。避免改造前,壓膠輥可以隨便下壓的狀態(tài)下,上膠時有可能擠傷操作人手臂的風險,降低作業(yè)人發(fā)生傷亡事故。通過對控制柜加裝可編程控制器,簡化了控制線路,減少了設備元件,實現(xiàn)了設備的安全動作過程,不但使安全繩開關(guān)控制了設備上所以的轉(zhuǎn)動部位的急停,還實現(xiàn)了更多的功能。如導膠輥上面無膠時,操作人員按動壓膠輥下壓按鈕,程序不會執(zhí)行,防止操作人員上膠時被壓傷。只有先往導膠輥上上膠,壓膠輥才能下壓。當操作人員下片時,導膠輥上的膠料脫離,過一小段時間,壓膠輥自動上臺,導膠輥自行停止,減少設備的轉(zhuǎn)動部位,既實現(xiàn)了安全也達到了節(jié)能的目的。同時,可編程控制器上的面板對維修工處理故障也提供了很大的幫助。如果設備出現(xiàn)故障,可通過面板上的提示,很快找到故障點,減少停機時間,提高工作效率。

檢測到有膠

說明:

1、導膠輥和壓膠輥共用一個啟動按鈕2、從根本上避免了在無膠的狀態(tài)下,壓膠輥下壓的情況,通過此技術(shù)可大比例降低事故

為了解決上述技術(shù)問題采用以下技術(shù)方案:取消壓膠輥下壓按鈕,操作人導膠時,啟動導膠裝置的啟動按鈕,上膠到導膠輥上,安放在一側(cè)的傳感器檢測到導膠輥上有膠,在上述條件都具備的情況下,再次按動啟動按鈕,壓膠輥才可以下壓.

附圖說明:

 

部分程序

技術(shù)因logo可編程控制器具有的特點,可解決老舊設備本質(zhì)安全防護不足,故障多,效率低下等問題,經(jīng)過改造提高設備的自動化程度,并可根據(jù)相關(guān)部門的要求在很短的時間內(nèi)改動很少的線路甚至不改動線路,只改動程序,實現(xiàn)更多的功能。

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